herkese öncelikle merhaba 6 eksenli joystick kontrollü bi robot kol projem var su anda sadece x ve y eksenlerı olmak üzere 2 tane motorla calısıyorum
2 sg-90 ve joystick i dısarıdan 5v 2a adaptor ıle besledim hiç sıkıntısız 0 titrrşim ile çalısıyordu fakat motorlardan 3 tanesi mg995 olmalı daha fazla tork için. sg90 ları cıkarıp mh995 leri takınca fazla akım çektiği için jotstick sapıttı. joystick 0 konmundayken serial porta 550 gibi bi değer veriyor asagı çekince de 0, burada bi sıkıntı yok ama yukarı cektiğimizde 1024 vermesi gerekirken hızlı bi şekilde 0-1024 aralıgında gidip gelen değerler verdiği için haliyle motor kafayı yedi.
fazla akımdan dolayı oldugunu dusunerek bi tane eski iphone kablosunu soyup joysticki onunla besleyip gndlerini ortak bagladıgıdma serial printte sorunsuz bi şekilde istediğim değerleri okudum fakat bu seferde motor gerekli açıya birkaç ufak titreşim yatıktan sonra 2-3 sn gibi bi sürede oturuyor. kod asağıdadır